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Vecchio 17 ottobre 05, 23:53   #1 (permalink)  Top
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L'avatar di dex1
 
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ciao.

chiedo una cortesia a chi utilizza questa combinazione,giro futaba gy240
e servo hitec hs55,naturalmente su t-rex.

io o questo problema:
il funzionamento del giro come blocco coda in volo e perfetto,
ma il comando dello stick che gli impartisco e molto lento.
io come radio o una ff9 le o provate tutte,tolto tutti i mix,i end point,
i sub trim.niente a o provato pure a cambiare servo.
niente di niente.
premetto lo o preso usato quindi non so' se e un guasto o e fatto cosi'.

o pure un 401 ed e prfetto a confronto.

cosa ne dite?

ciao
Francesco
__________________
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 23:45   #2 (permalink)  Top
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L'avatar di dex1
 
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Citazione:
Originally posted by dex1@17 ottobre 2005, 22:53
ciao.

chiedo una cortesia a chi utilizza questa combinazione,giro futaba gy240
e servo hitec hs55,naturalmente su t-rex.

io o questo problema:
il funzionamento del giro come blocco coda in volo e perfetto,
ma il comando dello stick che gli impartisco e molto lento.
io come radio o una ff9 le o provate tutte,tolto tutti i mix,i end point,
i sub trim.niente a o provato pure a cambiare servo.
niente di niente.
premetto lo o preso usato quindi non so' se e un guasto o e fatto cosi'.

o pure un 401 ed e prfetto a confronto.

cosa ne dite?

ciao
Francesco

mmmm ma nessuno usa questo giroscopio??

boo
ciao
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dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 12:55   #3 (permalink)  Top
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L'avatar di Claudio_F
 
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Ops, credevo di aver gia' risposto ieri ma era ancora tutto bloccato nel buffer delle dita Ho la combinazione 240+55 e confermo che l'imbardata e' molto lenta se il guadagno del giro e' settato su valori alti (come il mio 75%). Diventa molto piu' veloce riducendolo sotto al 50%, ma credo che per stabilizzare la coda bisognerebbe allora spostare l'uniball del servo un po'piu' all'esterno.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 22:22   #4 (permalink)  Top
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L'avatar di dex1
 
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claudio grazie,
ma non credo sia la soluzione ideale.

comuncue stasera o fatto una prova con ecellenti risultati:

o selezionato un programma nuovo sulla mia ff9,
e o scoperto che i end point non erano al massimo"intendo quelli del giroscopio"
e come x magia il servo e piu veloce.

quindi foro piu interno sul servo "altrimenti sforza troppo a fine corsa"
sempre se in volo ci arrivi,end poin al masimo o minimo come uno vuol intendere,
quindi niente riduzione di corsa dalla radio,
e sensibilita' che vuoi.
a me ora funziona discretamente,anche se credo che il servo lo cambiero'
con un 3107 futaba.

ciao
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dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 05, 00:19   #5 (permalink)  Top
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L'avatar di Claudio_F
 
Data registr.: 02-04-2005
Messaggi: 2.050
Avevi scritto "le ho provate tutte", percio' non ho detto nulla sugli end point dando per scontata anche questa prova Anche io non credo che in volo si arrivi al fondo corsa. Visti i primi segni di cedimento del 55 ho gia' montato un 56... domani il collaudo.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 05, 10:13   #6 (permalink)  Top
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L'avatar di newt67
 
Data registr.: 07-03-2005
Residenza: Versilia
Messaggi: 284
Ciao Dex1! Ho il tuo stesso giro ma con servo s3107 della futaba. Se utilizzi l'avcs è normale che il servo non risponda in maniera veloce e totale. Infatti fai una prova "swicciando" il giro in mod normale e muovi lo stich della coda a dx e sx; noterai che il servo lavorerà in modo normalissimo, ad una velocità ed un'escursione maggiore. La conclusione è che se vai hovering o traslato mooolto tranquillo l'avcs è utilissimo per tenerti la coda inchiodata ma chiaramente manovre e risposte sono conseguentemente + lente. Se invece fai volo normale, acrobatico o 3d devi settare il giro in mod normale per avere + gestibilità dell'eli. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao!!
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