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Vecchio 19 novembre 06, 16:19   #1 (permalink)  Top
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df36 poco reattivo

Ciao a tutti. df36 con: servi hs55, ricevente r700, motore 3000kv, regolatore 30 (entrambi walkera), pale in fibra (quelle gialle, per intenderci).
Oggi l'ho provato: a parte 10 minuti di follia per capire perchè girasse su se stesso (servo e gyro da invertire), sono riuscito a farlo alzare in volo facilmente (il motore ne ha da vendere). Il problema è che sente le correzioni in ritardo e comunque è reattivo come un bradipo! Abituato al simulatore, in cui basta un accenno del pollice...
cosa suggerite? Spostando i rinvii nel foro più esterno dei servi cambia molto?
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 06, 17:25   #2 (permalink)  Top
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L'avatar di daniele 1973
 
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daniele

il df 36 non è a mio parere un eli molto reattivo, non è un eli da 3d. i rinvii mettili in modo da avere la massima escursione .se vuoi farlo diventare reattivo devi aumentare il numero di giri del rotore sostituendo il pignone che hai con uno con piu denti. io però ti sconsiglio di esagerare col numero di giri xchè se hai la versione in plastica lo smonti in volo. ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 06, 17:28   #3 (permalink)  Top
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Guarda, io devo ancora fare un hovering decente, il 3d manco mi passa per il cervello... il problema è che è poco reattivo nella risposta ai movimenti del ciclico (si dice così? picchia-cabra, inclina a destra-sinistra, questi movimenti qui). Anche il motore risponde dopo un istante...
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 06, 18:09   #4 (permalink)  Top
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L'avatar di daniele 1973
 
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daniele

ma che radio usi ? non è che hai l'esponenziale o il dual rte
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 06, 18:41   #5 (permalink)  Top
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mx12... mi pare di no, ora verifico! grazie!
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 01:14   #6 (permalink)  Top
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L'avatar di AlexxZeta
 
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Il 36 è un heli molto addormentato ma ciò, in un certo qual modo caratterizza PRECISIONE DI VOLO.
E' stabilissimo..veramente impressionante in questo.

Agendo sugli AFR puoi comunque renderlo sufficientemente reattivo per un eccellente volato....
Se equipaggiato con elettronica di qualità è un buonissimo modello!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 14:57   #7 (permalink)  Top
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Citazione:
Originalmente inviato da AlexxZeta
Il 36 è un heli molto addormentato ma ciò, in un certo qual modo caratterizza PRECISIONE DI VOLO.
E' stabilissimo..veramente impressionante in questo.

Agendo sugli AFR puoi comunque renderlo sufficientemente reattivo per un eccellente volato....
Se equipaggiato con elettronica di qualità è un buonissimo modello!
credo che l'elettronica non sia malvagia. Il discorso è che, anche dando fondo allo stick, la reazione arriva tardi. E' quasi impossibile anche l'hovering così...
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 06, 20:13   #8 (permalink)  Top
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Ho spostato sul foro più esterno delle squadrette i rinvii. Purtroppo ho anche fatto un piccolo crash. Il problema adesso è che la coda non ne vuole sapere di correggere... non c'è verso, vuole girare in senso antiorario. Sono arrivato a trimmare fino a fine corsa ma nulla...
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 21:55   #9 (permalink)  Top
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L'avatar di kiriku79
 
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Invia un messaggio via MSN a kiriku79
1-Controlla che l escursione dei servi sia tutta e senza sforzare
2-Puoi aumentare gli esponenziali dalla radio.

La mx 12 ha entrambi le funzioni nel menu principale
__________________
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
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