14 aprile 08, 09:27 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2007
Messaggi: 134
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Finalmente sono riuscito a tenerlo su a 10cm. per ben 3-4 secondi credo... Adesso si ragiona risponde bene hai comandi, l'unica cosa, trovo che la coda sia troppo reattiva allo stik. Cosa posso fare? La sensibilita' del giro lo messa a 40% tramite la radio, e mi sembra vada bene, devo diminuire la corsa del servo, o mettere il dual rate? inoltre quando tolgo il motore dopo 1-2 secondi parte da solo..... da cosa puo' dipendere, anche se metto look. il trim motore e' a 0. Ragazzi capisco di essere un rompiscatole, se avete dei suggerimenti grazie. P.S. la radio e'la optic |
16 aprile 08, 00:07 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
Messaggi: 295
| Riduci con il dual rate della radio il canale della rotazione della coda fino ad una percentuale accettabile. ciao Rosario
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. |
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