27 giugno 07, 16:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Roma
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| Problema coda mini titan
Ciao a tutti ho un problema sulla coda del mio mini titan. Stando in hovering e dando passo velocemente la coda si sposta improvvisamente verso dx. Monto il classico Gyro Futaba 401 con servo analogico HS65 carbonite. La sensibilità sulla radio è al 65 %. Se aumento la sensibilità è do passo l'ely si mette quasi in volo frontale. Il delay è al 50% e il revo mix è inibito. Sulla radio FF9 ho impostato come gyro la sigla GY ACT nor65 idle1 65 idle2 65 swicth E. Se muovo velocemte lo stick di coda i palini ritornano sempre a passo 0. Cosa posso fare? Grazie. |
27 giugno 07, 16:47 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Roma
Messaggi: 190
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ds è su off ora provo ad abbassare il delay, ti faccio sapere. Citazione:
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28 giugno 07, 14:05 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
Messaggi: 6.130
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ciao, procedi cosi:accendi l'eli,senza squadretta sul servo di coda.aspetta che il giro si setti cosi anche il servo,ora metti la squadretta e verifica che i palini di coda non siano proprio a zero ma leggermente inclinati (la forcella che inclina i palini più verso il guscio)sul giroscopio metti il ds su off,il delay lascialo a zero e iol limit a 100 poi sulla radio seleziona la sensibilità del giro in std a 75%up and down in gy avrai 50% avcs,fai la prova vedrai che stà ferma ciao ciao
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30 giugno 07, 10:06 | #6 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
Messaggi: 457
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Se, una volta apportati i vari cambiamenti sopra consigliati al gyro, il problema dovesse persistere potrebbe essere colpa dei giri del motore e non del gyroscopio. Prova ad aumentare la % di gas al punto 4 e 5 della tua curva (sempre ammesso che tu sia in hovering al punto 3 della curva) e il problema dovrebbe scomparire. Quando dai di colpo gas, se il motore si "siede" anche solo leggermente, quindi un calo di giri difficilmente rilevabile ad orecchio, il rotore di coda potrebbe non avere abbastanza "birra" per contrastare l'improvviso aumento di coppia impresso dal rotore principale. Fammi sapere, ciao. |
30 giugno 07, 13:20 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Messaggi: 10.447
| Citazione:
ACT= mix attivo, ma nelle impostazioni delle percentuali ai avc o normal? sempre se usi futaba. dex1 | |
30 giugno 07, 23:22 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Roma
Messaggi: 190
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Dunque la situazione è migliorata lasciando un pochino di passo ai palini di coda modificando la posizione del servo. Ora ho il problema contrario sbacchetta troppo ma se do passo la coda non è perfetta come vorrei, per un volato posso riteneremi soddisfatto ma non certo per il 3D. Delay a 0. curva passo in normal 1 0 2 60 3 75 4 85 5 90 Gyro 65 55 55 Grazie ACT= mix attivo, ma nelle impostazioni delle percentuali ai avc o normal? sempre se usi futaba. dex1[/quote] |
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