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Ciao:) Distratattone:D codice ...e foto http://www.baronerosso.it/forum/3177921-post75.html Da rc modelmania la ho presa io :) |
scusate ho letto di "trucchi" nell'altro topic per dare maggior stabilità all'mpcx stock...(sempre se ricordo bene :lol: ) perchè mettere un elastico sullo swashplate? i gommini sullo swashplate? domanda a parte..come si rinforza il telaio stock? ( mi si sono rotti tutti i ferma canopy a quello vecchio :( :( ) grazie :wink: |
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Io, mettendo i gommini attorno alle palline dello swashplate e un elastico ritorto attorno alle manine porta-pale, devo dire che ho un mcpx fermissimo fino alla fine della batteria. Quindi non è solo un'opinione, scherzavo!^_^ Il telaio si rinforza (mi hanno detto) arrotolando attorno ai perni per la canopy del filo (interdentale o da cucito) e imbibendolo di attack. Una volta asciutto diventa robustissimo. Io non l'ho ancora fatto ma ho già rotto due sostegni :( |
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Quello che succede è che con esp a 0 la relazione tra il movimento dello stick e quello del piatto è lineare: se parliamo del passo ciclico, per esempio, muovendo lo stick dalla verticale di 10 gradi, il piatto si inclina diciamo di 2. Muovendolo di altri dieci, si sposta il piatto di altri due e così via. 10:2=20:4=30:6 Dando esponenziale, la relazione diventa... esponenziale, o insomma non più lineare, quindi se sposti lo stick di 10° dalla verticale il piatto si muove solo di 1 grado. Se lo sposti di altri 10° il piatto si inclina invece di altri 2°, ecc. quindi più ti allontani dal centro più il piatto si muove in fretta rispetto allo stick. 10:1 20:3 30:6 Guarda che son valori messi a caso, eh...:uhm: Rispetto al dual rate e al travel adjust (fine corsa), vedi il link che avevo indicato qualche post fa. È più facile vederlo su un grafico che spiegarlo a parole. |
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In effetti con collegamento lipo da dritto tutto va a posto. Piano piano inizio a vedere dei miglioramenti. Mi permetto di aggiungere che è molto utile avviare il rotore in idle up, con lo stick al 50%, cioè a passo zero. Prima avviavo in normal, e il passaggio a idle-up, al contrario, più l'effetto elastico... mi ha fatto fare vari disastri (sento ancora il zwirrbluzzublub del rotore che si arrampica negli elastici:icon_rofl). Tra l'altro il piccoletto ha un soft start di tutto rispetto - sì, insomma...:lol: |
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Stupidamente lo avevo dato per scontato. In realtà io uso solo Hold e ho praticamente sempre l"idle - up inserito . Sono molto contento dei tuoi progressi e sono fiducioso a breve che posterai un bel video di gran controllo in rovescio ... |
Azz EDU... Beh se e' piena... Allungata... Con guaina... Mi sembra un lavoro di tutto rispetto. Rimangio quanto ho detto prima! Sono dal bberry e' un po' un casino navigare ma... Cosa costa lo scherzetto? (Cmqe a prescindere dal costo: brava e-flite!) |
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brava sì, ma la MSH !:lol: |
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Partiamo dal 70 30 come da manuale.. Aumentando il "70" avrai risposte più pronte (elicottero molto + reattivo).. Aumentando il "30" dovrai spingere lo stick con un'escursione maggiore per dare lo stesso comando (esempio con numeri a caso: se a 30 per muovere il piatto di 1 grado devi agire sullo stick di 1 mm, a 40 per avere lo stesso grado di movimento dovrai agire sullo stick per 1,5 mm).. Quindi hai più margine inizialmente quando i pollici non sono ancora affinati ma belli rustici.. :icon_rofl |
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La coda " lunga " costa due euro meno della corta ...strano ma , vero: 14 la lunga e 16 " la corta " :) |
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