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alfiosca 01 maggio 05 04:01

Citazione:

Originally posted by Tornado65@29 aprile 2005, 10:38
E' probabile, infatti il delay serve a regolare il tempo di risposta del servo di coda.
Potrebbe dipendere anche dal limit, ovvero il secondo trim che è sul GY401, che serve a regolare l'escursione massima del rotore di coda, se questo ha poca escursione, potresti avere poco passo e quindi poca velocità nel movimento della coda. :wink:

Sempre legendo le istruzioni ed i consigli d'uso è meglio NON usare il limit perchè ci pensa da solo a settarsi nel modo più appropiato quando funziona in AVCS.

_skeyedreamer_ 26 maggio 11 13:45

Gy401 e ritorno servo
 
Salve, io monto su un belt cp upgradato in metallo un gy 401 con hs 81 sulla coda (accoppiata comune).

Premetto che ho fatto tutti i settaggi di punto neutro ed ho la squadretta a 90° al centro della corsa del codino. Radio walkera 2801.
Il mio problema è questo: non riesco a capire perchè il in avcs muovo lo stick e il servo muove correttamente pero poi quando lascio anzichè fermarsi dov'è tende leggermente a tornare indietro... La cosa curiosa è che la cosa è tanto più accentuata quanto più lo porto a fando corsa. Mi spiego: se lo muovo di poco e lascio lo stick rimane esattamente dove l'ho portato, ma più mi spingo in fuori più rientra quando lascio lo stick.
Nel volo si traduce in modo che quando lo faccio girare se è per poco la coda rimane fissa dove la porto, altrimenti se "insisto" quando lascio invece di rimanere lì torna un pochino in contromovimento.


Da cosa può dipendere secondo voi?
Vi assicuro che prima di rompere le scatole qui ho cercato dappertutto di spulciare manuali e altri thread, ma niente...

Per dare un'idea l'atteggiamento del gyro ricorda quello di "correzione di eccesso rotazione" in cui per correggere la sbandata eccessiva il gyro dava un picco ritorno per fermare esattamente la coda dove voleva il pilota, solo che è come se fosse una correzione decidamente eccessiva...


Spero di essermi spiegato..

grazie

Darkflight 27 maggio 11 18:22

La butto lì: hai verificato se hai un qualche (revo) mix attivo sulla radio?
Ne sparo un'altra: la sensibilità in AVCS è ok?

edubu 27 maggio 11 23:44

Curiosità : come hai fatto i due limiti : dext e sinistro ? Hai trimmato la coda in normal? :huh:
Citazione:

Originalmente inviato da _skeyedreamer_ (Messaggio 2607010)
Salve, io monto su un belt cp upgradato in metallo un gy 401 con hs 81 sulla coda (accoppiata comune).

Premetto che ho fatto tutti i settaggi di punto neutro ed ho la squadretta a 90° al centro della corsa del codino. Radio walkera 2801.
Il mio problema è questo: non riesco a capire perchè il in avcs muovo lo stick e il servo muove correttamente pero poi quando lascio anzichè fermarsi dov'è tende leggermente a tornare indietro... La cosa curiosa è che la cosa è tanto più accentuata quanto più lo porto a fando corsa. Mi spiego: se lo muovo di poco e lascio lo stick rimane esattamente dove l'ho portato, ma più mi spingo in fuori più rientra quando lascio lo stick.
Nel volo si traduce in modo che quando lo faccio girare se è per poco la coda rimane fissa dove la porto, altrimenti se "insisto" quando lascio invece di rimanere lì torna un pochino in contromovimento.


Da cosa può dipendere secondo voi?
Vi assicuro che prima di rompere le scatole qui ho cercato dappertutto di spulciare manuali e altri thread, ma niente...

Per dare un'idea l'atteggiamento del gyro ricorda quello di "correzione di eccesso rotazione" in cui per correggere la sbandata eccessiva il gyro dava un picco ritorno per fermare esattamente la coda dove voleva il pilota, solo che è come se fosse una correzione decidamente eccessiva...


Spero di essermi spiegato..

grazie


_skeyedreamer_ 28 maggio 11 14:27

Darkflight i revo mix sono tutti disabilitati.

Edubu i limiti li ho fatti ovviamente in normal, con trim e subtrim a zero ho messo la squadretta a 90° poi ho spostato il blocchetto del servo in modo da avere la coda al centro della escurzione totale, dopo di chè ho iniziato ad aumentare il limit del 401 fino a sfiorare/toccare) il fondocorsa da entrambe le parti.

Poi ho spostato col subtrim la coda verso sinistra per aumentare l'anticoppia, andato in hovering ed era giusta. Poi spento tutto, riacceso in avcs, gyro ok. Sensibilità 70-80% eppure coda ballerina.

boh.... cmq mi dovrebbe arrivare a breve un ds520... chi lo sà che la situazione non cambi...

Ah approposito.... Non sò se avete avuto a che fare con il regolatore scorpion commander... ne ho preso uno da 45A abinato al motore originale del belt. 45A e un bec da 4 A basteranno per far lavorare tutto fresco (mi sono detto)....

E invece no.... Prestazioni nettamente inferiori al vecchio esc emax da 30A 2A di bec.... Il regolatore scalda... e scalda di brutto... Non ho forzato la mano per niente, mi sono subito accorto che non era il caso....
Regolatore modificato per prova in tutti i settaggi sia di PWM che di timing e anche in auto risultati poco soddisfacenti...

Dove può essere imbroglio?



(ma che sono andato OT?!)

laser02 28 maggio 11 16:33

Citazione:

Originalmente inviato da _skeyedreamer_ (Messaggio 2610308)
Darkflight i revo mix sono tutti disabilitati.

Edubu i limiti li ho fatti ovviamente in normal, con trim e subtrim a zero ho messo la squadretta a 90° poi ho spostato il blocchetto del servo in modo da avere la coda al centro della escurzione totale, dopo di chè ho iniziato ad aumentare il limit del 401 fino a sfiorare/toccare) il fondocorsa da entrambe le parti.

Poi ho spostato col subtrim la coda verso sinistra per aumentare l'anticoppia, andato in hovering ed era giusta. Poi spento tutto, riacceso in avcs, gyro ok. Sensibilità 70-80% eppure coda ballerina.

boh.... cmq mi dovrebbe arrivare a breve un ds520... chi lo sà che la situazione non cambi...

Ah approposito.... Non sò se avete avuto a che fare con il regolatore scorpion commander... ne ho preso uno da 45A abinato al motore originale del belt. 45A e un bec da 4 A basteranno per far lavorare tutto fresco (mi sono detto)....

E invece no.... Prestazioni nettamente inferiori al vecchio esc emax da 30A 2A di bec.... Il regolatore scalda... e scalda di brutto... Non ho forzato la mano per niente, mi sono subito accorto che non era il caso....
Regolatore modificato per prova in tutti i settaggi sia di PWM che di timing e anche in auto risultati poco soddisfacenti...

Dove può essere imbroglio?



(ma che sono andato OT?!)

Semplicemente non metterei in coda un HS81 se ho un GY401 a disposizione.
comunque...dato che hai un servo analogico, verifica che il delay sia almeno al 50% circa, (va messo a zero con servi digitali veloci) il selettore DS su off.
Il limit va regolato bene ma non penso sia quello il tuo problema.
Saluti

_skeyedreamer_ 28 maggio 11 16:37

L'hs 81 è un servo piuttosto veloce anche se analogico, il delay a 20 o 25 è già perfetto... ovviamente ds è su off. Invece non ho capito "il limit va regolato bene".. che significa? Meglio di come ho descritto come è possibile?

laser02 28 maggio 11 16:41

Citazione:

Originalmente inviato da _skeyedreamer_ (Messaggio 2610445)
L'hs 81 è un servo piuttosto veloce anche se analogico, il delay a 20 o 25 è già perfetto... ovviamente ds è su off. Invece non ho capito "il limit va regolato bene".. che significa? Meglio di come ho descritto come è possibile?

intendevo dire che siamo d'accordo sul fatto che va regolato bene ma mi sembra che il problema sia ben altro.
Provato un servo digitale??...così tanto per ...!!
Sicuro che l'HS 81 sia un servo veloce??....0,09 sec. a 6 volt e senza carico...0.11 a 4,8 senza carico.
Provato su un MiniTitan con GY401.....stavo più fermo io in punta di piedi su una corda che la coda del Minititan.

E comunque non è un servo preciso nei ritorni al centro, problemi a parte, imputabili al 401....mai crashato??
saluti

edubu 28 maggio 11 17:46

Ciao :wink:Il 401 non deve essere settato così!Ti spiego dopo aver messo lo slider al centro sull' alberino di coda e avere il limiti corretti a dext e sinistra , la prova in volo in normal che poi dove dare la coda ferma in centro si effettua con la trimmatura in normal ( Rate mode) e non spostando il servo avanti e indietro!) . Sara ' poi il triplo swicciare a fargli memorizzare la posizione di neutro che non Sara ' molto probabilmente centrata sullo slider e che verra memorizzata come posizione di partenza in AVCS ( ci sara ' quindi una corsa differente tra dext e sin ma inlimiti saranno ampi e corretti) :wink:
Citazione:

Originalmente inviato da _skeyedreamer_ (Messaggio 2610308)
Darkflight i revo mix sono tutti disabilitati.

Edubu i limiti li ho fatti ovviamente in normal, con trim e subtrim a zero ho messo la squadretta a 90° poi ho spostato il blocchetto del servo in modo da avere la coda al centro della escurzione totale, dopo di chè ho iniziato ad aumentare il limit del 401 fino a sfiorare/toccare) il fondocorsa da entrambe le parti.

Poi ho spostato col subtrim la coda verso sinistra per aumentare l'anticoppia, andato in hovering ed era giusta. Poi spento tutto, riacceso in avcs, gyro ok. Sensibilità 70-80% eppure coda ballerina.

boh.... cmq mi dovrebbe arrivare a breve un ds520... chi lo sà che la situazione non cambi...

Ah approposito.... Non sò se avete avuto a che fare con il regolatore scorpion commander... ne ho preso uno da 45A abinato al motore originale del belt. 45A e un bec da 4 A basteranno per far lavorare tutto fresco (mi sono detto)....

E invece no.... Prestazioni nettamente inferiori al vecchio esc emax da 30A 2A di bec.... Il regolatore scalda... e scalda di brutto... Non ho forzato la mano per niente, mi sono subito accorto che non era il caso....
Regolatore modificato per prova in tutti i settaggi sia di PWM che di timing e anche in auto risultati poco soddisfacenti...

Dove può essere imbroglio?



(ma che sono andato OT?!)


laser02 28 maggio 11 18:45

Io l'ho regolato con modello fermo, AVCS, passo in NORMAL e regolo il limit.
Poi faccio in modo che i palini che sono a zero, abbiano un po' di reflex...cioè un po' di passo a contrastare.
Accendo e vado, verificando in hovering la sensibilità migliore per evitare drifting o una coda ballerina.
Continuo a pensare comunque che il problema di skeye sia ben altro.

saluti


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