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Problemi con la radio Era già da qualche tempo che il mio t-rex 450se presentava qualche problemino::angry:ogni tanto staccava in volo! Oggi ho deciso di verificare la portata della radio, una ff7 alimentata con una lipo da 2500ma, ho sistemato il modello su un cavalletto, ho acceso tutto con l'antenna completamente estratta e mano mano che mi allontavano verificavo la portata muovendo i palini di coda, ad una distanza di 50 metri (i palini di coda seguivano tranquillamente il movimento dello stick) do un po di gas, il rotore inizia a girare, tolgo il gas e niente :wacko: il rotore continua a girare e neanche i palini di coda rispondono al comando. Mi avvicino al modello e a una distanza di 17 metri i comandi iniziano a rispondere. Ma per quale motivo succede questo, fino aquando non do gas mi posso allontanare anche di 100 metri e tutti i comandi funzionano, appena do gas il rotore gira ma nessun comando risponde fino a quando non mi riavvicino al modello. Può dipendere dalla impostazioni del failsafe, che non ho mai toccato. |
.... Non c'è proprio nessuno che può aiutarmi! In queste condizioni non mi fido a farlo volare. |
Ciao,potrebbe dipendere da correnti statiche. Se fai una ricerca sul forum trovi dei post che ne parlano e spiegano come togliere il problema. Saluti Giordano |
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Ma questo problema ha iniziato a dartelo in un momento preciso, a seguito di qualche modifica particolare? Che ESC hai? |
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Non so....potrebbe essere il motore(un cuscinetto andato che crea sfregamenti metallo metallo). Prova a togliere il pignone e fai girare solo il motore,così vedi se lo fà ancora. Fai sapere... Saluti Giordano |
Eureka :rolleyes:Forse sono riuscito a capire la causa del problema. Oggi ho provato a riprogrammare il regolatore scorpion (quello con la scheda con i 20 switch) e ho lasciato tutti i parametri di default, ebbene il problema non si presentava più tutto funzionava a dovere. Chiramemte alcuni impostazioni di default, come il soft brake, non sono adatti per l'ely, domani vedrò di individuare quale impostazione creava il problema. Probabilmente sono le impostazioni del PWM e il timing advance che avevo impostato io invece di lasciarle in automatico. |
Bene,sono contento che hai risolto. Saluti Giordano |
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