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Domani dovrebbero arrivarmi le lipo 3S (mamma mia, se penso che con le 3S si fa volare un 450 ![]() Non so perché nel post precedente ho scritto che ho impostato il governor a 6200 rpm. In realtà i test alla bilancia lo ho eseguiti con 5800 rpm e 75% di travel pitch: 250 grammi di spinta continua senza cali. Situazione molto diversa rispetto al video che avevo fatto con 7400 rpm e 270 grammi di picco contro circa 230 grammi a regime. Vuol dire che il governor funziona alla grande a 3S. | |
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__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
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non mi da nessuna sensazione di sicurezza... non so., forse il gyro scarso.. bah.. Il 250 anche io non lo uso quasi più. Volevo utilizzarlo con la keycam ma mi viene il video a "onde"... non c'è verso di eliminare quelle strane vibrazioni ad alta frequenza.. ho provato di tutto. Il mio mcp invece cade di continuo... oggi al parco, in rovescio mi è scappato un pò... era pieno dei soliti cultori dello jogging... per evitare guai in ripresa ho tirato l'hold e si è spetasciato sul selciato... carrello rotto... piuttosto: mi capita che in riprese al limite la coda abbia dei blowout, controllabili è vero.. ma un pò fastidiosi... saranno i coreless da cambiare? Che dite?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
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__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
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User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
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Lift, salta tutti questi passaggi inutili !!! ![]() Cortesemente,salta l'ormai scontata fusione nucleare ed inizia a lavorare ad una motorizzazione... A CURVATURA !!! ![]() ![]() ![]() Scherzi a parte... complimenti per l'iniziativa sei un vulcano in eruzione di idee... Sarei curioso di vedere i tuoi mostri dal vivo. Magari una domenica se voli faccio un salto dalle tue parti... sono 80 km circa ma li farei volentieri per l'amore che nutro nei confronti dei miei due piccoli mcpx... ![]() | |
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User Data registr.: 07-10-2011 Residenza: VERONA
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| Mi Intrometto
Chiedo scusa se entro con un argomento diverso . O visto che Litfbag è un grande esperto di batterie , io o un BLADE 120 e volevo chiedergli come sono le batterie TURNIGY , HYPERION . PARLAVATE DI 800 mah .quantè il massimo che si puo mettere ? |
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UserPlus | ![]() ![]() Aspettative soddisfatte, almeno dalla parte main motor. Si vola a giri assolutamente costanti. II giri relativamente bassi (5800 rpm) fanno si che il modello non sia iper-reattivo, ma quando c'è da sopperire all'enorme carico di collettivo e ciclico, il motore semplicemente non fa una piega, rimane a 5800 rpm, fantastico! Ci sono un paio di problemi da risolvere. L'avvio del motore è molto critico, a volte non parte e la 3 in 1 si spegne per poi riavviarsi, che vuol dite che lo step-down va in crisi, forse a causa di transitori picchi di tensione in negativo. Questo succede una volta sola, al successivo tentativo il motore parte. Probabilmente ho seguito la via sbagliata in programmazione dell'esc. Proverò a diminuire la percentuale di potenza all'avvio, invece di aumentarla. Oppure devo ancora affinare il timing, che nel Castle Creations si regola in modo fine su venti step invece dei classici tre dell'XP-12A. L'altro problema è la coda. In un elicottero con motore di coda, il governor la mette a durissima prova. Mentre senza governor, nei colpi di collettivo e ciclico il motore si siede riducendo la coppia al rotore (ed aiutando così la coda), con governor la coppia raggiunge valori esagerati. Il doppio coreless funzione bene quasi sempre, ma non sempre. Alcune situazioni lo mettono in crisi facendolo scodare anche di 45°. Sono sicuro che la coda del 120SR metterebbe al riparo dal tail blow out. Il fatto è che l'imprecisione di questa soluzione mi rende il modello poco attraente dal punto di vista del volo: voglio dire che mi sembra una riproduzione in miniatura di un Protos con un giroscopio piezoelettrico di 5 anni fa. Più provo a volarci e più non capisco il grande consenso che riscuote: è come se chi ci vola abbia una soglia di sopportazione al volo impreciso molto elevata. E capisco ancora meno chi afferma che ha la coda solida come una roccia senza accenni di tail vag: sarò cattivo, ma non riesco a crederci, probabilmente, come dicono a Napoli, "ogni scarrafone è bello a mamma soia". Invece il doppio coreless ha una precisione stupefacente per un micromodello del genere. Questo è un problema grosso. Sto cercando di procurarmi due ruotini di coda V3 (che non sono ancora molto diffusi neanche negli Stati Uniti, figuriamoci qui in Italia) nella speranza che la maggiore spinta riconosciuta un po' da tutti quelli che l'hanno usata sia sufficiente a tenere a bada il TBO. In alternativa potrei giocare col gain del governor, rinunciando alla prontezza di risposta attuale, in modo da creare una sorta di bog controllato durante le brusche richieste di carico, ma anche questa soluzione non mi piace molto. Dal punto di vista dell'autonomia buone notizie anche qui. Per ora ho volato solo con un paio di 3S Hyperion da 180 mAh. Con 4' 30" ho misurato 11,1 Volts, mentre con 5' di volo la lipo è scesa a 11 volts. Da evidenziare che al quinto minuto non c'era il minimo accenno a bog o riduzioni del regime di rotazione. Probabilmente potrei spingere a 6 minuti senza arrivare al cut off, ma 5 minuti mi sembrano un'eternità, abituato ai 3 minuti di soluzioni 1S superpotenti. |
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UserPlus | Citazione:
Il 120SR ha notevole potenzialità di sopportare pesi, a patto di ridurre le cadute di tensione (per esempio utilizzando connettori Micro Deans alle batterie, sostituendo i conduttori con altri a sezione maggiorata ed eliminando i connettori dei motori). Negli States molti usano addirittura batterie da 1300 mAh. Sono convinto sostenitore che un po' di peso in più al Blade 120SR gli fa solo bene, soprattutto per aumentare i giri al rotore che sono troppo bassi. Quindi andrei per lipo da 800 mAh, che mi sembrano un ottimo compromesso. Meglio se Hyperion. O.T. chiuso ![]() | |
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User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Messaggi: 10.416
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@lift: Mi complimento per la bellissima realizzazione ! Non hai provato con le pale E-Flite in luogo delle KBDD? ... dovrebbe essere meno " sollecitata " la coda dalla maggiore" portanza" delle pale originali ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
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