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| User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
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ll modello arriva ad ali livellate sul waypoint, subito dopo inclina e vira verso il punto successivo cercando di rimettersi in traiettoria. Avrei preferito poter settare un arco di raccordo tra due traiettorie, lasciando il waypoint all'esterno della virata, ma la cosa non è contemplata. Saluti.
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ | |
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| User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Messaggi: 6.998
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Ho cambiato la posizione della APM mettendola più alta nel cockpit e ho rifatto tutte le calibrazioni degli accelerometri e magnetometro. Ora si comincia a ragionare. Il modello non gira più largo sui WP e atterra perfettamente se la missione prevede un avvicinamento allineato con la pista. Sono invece diventato matto perchè a volte nel punto più lontano (tra i WP 3 e 4) il modello abbandonava la modalità AUTO e tornava in MANUAL o FBWB e dovevo far ripartire la missione commutando in AUTO da Andropilot. Per questi voletti utilizzo radio in 35Mhz e una vecchia RX Corona...tanto pilota la APM e la radio durante le missioni non viene usata.... GRAVE ERRORE!...è ben vero che la radio non viene usata ma basta un piccolo glitch nel canale 5 che comanda i modi di volo e il modello esce da AUTO (che io imposto con Andropilot). Guardando i log si vede molto bene che il ch5 nel punto più lontano del giro (punto peraltro critico perchè c'è un bel ponte radio nelle vicinanze) ha ogni tanto dei glitch che scendono da 1700 a 1550. Sui servi genererebbero solo una piccola turbolenza sul ch5 fanno invece resettare il modo di volo (se impostato dalla GCS tramite telemetria). Lesson learned: - in zone critiche meglio usare radio in 2.4ghz ![]() - se vuoi usare radio in 35Mhz imposta il modo di volo da un interruttore sulla radio rc in modo che eventuali glitch sul canale 5 facciano cambiare il modo di volo solo per un istante ![]() Luciano |
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| User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
Messaggi: 4.959
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buono a sapersi anche se io non uso piu le "antenne lunghe". ultimamente sto sperimentando su 5 tutt'ala diversi, cè un sistema per regolare il circle a terra con motore inserito? io sono quello delle prove a terra |
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| User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
Messaggi: 588
| Citazione:
Devo modificare e far passare i cavi sotto la APM e non sopra.. sicuramente il magnetometro ne soffre parecchio, a giudicare dal valore di magfiled. Ho avuto problemi con il tratto finale in atterraggio, una volta non centrando la pista ma l'area tra il parcheggio e la pista. Tu hai messo il punto land in testata a zero metri e il penultimo punto a X metri basso, in linea? E basta? Io ho fatto così. Citazione:
-valore waypoint, che mi pare sia un diametro, 10. -molto mix alettone>deriva -32 gradi di inclinazione massima sul rollio in navigazione. -9m al secondo la velocità da mantenere. L'easystar vola a quella velocità. Aumentandola, il risultato scadeva, più gas e più comando a picchiare automatico per mantenere l'assetto livellato. -Non ho il tubo di Pitot. Sto per cominciare il capitolo atterraggi! Ossessivamente! Dovrebbe esistere il comando di flare. Qualcuno lo ha provato? Saluti.
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ | ||
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| User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
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| Citazione:
Per giocare un amico si è messo sul punto di LAND e abbiamo lanciato il modello in AUTO. Il modello ha fatto la missione ed è atterrato esattamente dove era Vittorio che ha dovuto fare un bel salto per farsi passare il modello sotto i piedi ...tra l'ilarità degli astanti. ![]() Uso un vecchio Easy Glider e il WP radius l'ho abbassato a 20m; tutto il resto è a default. Luciano | |
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| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Messaggi: 6.998
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Cambiata la radio in 2.4 questa mattina abbiamo fatto oltre una decina di missioni, brevi (giusto in giro di pista) ma completamente autonome, dal take off al landing. Si sono completate tutte bene. Non si è verificata nessuna interruzione, confermando che il problema era proprio nei glitch sul canale 5 nella radio 35Mhz. Gli atterraggi sono stati sempre perfetti. Ho provato anche a fare diverse volte una missione un pochino più lunga disegnando una sorta di 8 sulla pista e anche questo esercizio è andato sempre bene. Un breve video di un paio di missioni brevi. Ultima modifica di TermicOne : 09 marzo 18 alle ore 08:14 |
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| User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
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| Joysticks virtuali con Arduplane
Oggi ho provato anche i joysticks virtuali di Andropilot in modalità FBWB. Anche se piloto in modo 1 o 3 in FBWB si riesce tranquillamente a pilotare con i joystick virtuali che sono in modo 2 (e non si possono cambiare )Simpatica esperienza...ve la consiglio. Non sono invece riuscito con Arduplane ad utilizzare i joystick virtuali di DroidPlanner (che sarebbero anche più comodi) e neppure il joystick su PC usando Mission Planner. I joystick rispondono bene, si calibrano bene...ma Arduplane non li sente proprio... ...da approfondire Luciano |
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| UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
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| User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
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immagino che la velocità fosse abbastanza bassa. | |
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