Trex 600 poco reattivo
Trex 600 appena montato (al suo 5° volo):
Trex 600 CF
Servi del piatto 3 x 9255
Gyro 401 e 9254
Pale SAB carbonio
Motore originale 1650Kv
Pignone 10
Batterie TP5000
Datemi qualche consiglio per renderlo più performante, (tosto), vi elenco le prove fatte e quelle che farò questa sera:
Prima di tutto ho montato gli oring della testa quelli neri (più duri)
Poi sono intervenuto sugli esponenziali in modo da renderlo più reattivo (-30% nick e 30% roll radio graupner mx16)
Ho 6° di nick e di roll e +10/-10 di pitch
Curva normale quella consigliata dalla Align e curva idelup 100-100-100-100-100
Regolatore è impostato cosi: 1-2-2-2-3
Con questa configurazione ho 2124 giri a 0°pitch (misurati)
Lelicottero cosi settato mi sembra un po fiacco, cioè forse mi aspetto troppo visto che fino adesso ho volato un 450 SE che è settato da paura, però poi vedo filmati come quello di lukas che mi conferma che si può ottenere di più dalla macchina (escludendo i pollici chiaramente).
Ecco le prove che farò oggi:
8° di nick e roll (come per il piccolo)
-11/+11 di pitch
Mentre per il futuro vorrei provare il pignone da 11 con il motore originale ed una curva +12/-12 (se 11/+11 non dovesse bastare).
La mia domanda è: Cosa avete fatto voi per renderlo più agile e performante? Avete qualche consiglio da darmi o mi sconsigliate qualcosa che vorrei provare?
Grazie
Alain
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Alain www.rcmodel.ch
600CF - XL - 80-6-18 - 611 - TP5000 - 9255 - SAB
NITROpro - Hyp50 - 611 - 9452 - RADIX - CoolPower 30
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