Il grande placido non si ferma davanti a niente, persino le marmitte su misura ti sei messo a fare !!!👍👍👍
Io oggi ho fatto un piccolo test dopo aver riconvertito il rex a flybarless, e sembra che tutto vada per il verso giusto !!! Purtroppo il tempo a disposizione è sempre poco ma domattina spero di riuscire a provarlo con calma. Certo è che se tutto filerà liscio e il modello volerà bene come spero, aver speso un bel po' meno (tra centralina KBAR full e modulo BT) per aver gli stessi risultati sarà davvero una bella soddisfazione
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Oggi ho solo fatto qualche minuto di hovering, ma con il tracking ancora da sistemare il modello era fermo e stabile come non mai, finalmente anche la coda risulta fissa come deve essere ( col giroscopio logitech stavo impazzendo!!); le vibrazioni come già detto non hanno dato alcun fastidio sia in decollo che durante il volo. L'unica cosa che dovrò studiarmi con attenzione è il governor integrato, e soprattutto come sistemare eventualmente il magnete ed il sensore; ma son cose che farò molto più avanti ! Ciao a tutti
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk