Citazione:
Originalmente inviato da elydoc Oggi provavo il mio protos dopo un piccolo incidente occorsomi domenica, nulla di che, risolto con sostituzione di albero spindle e plastiche di 2 servi e porta servi, NULLA che coinvolgesse l'elettronica, che non è stata nemmeno scollegata! Accendo tx e rx, si inizializza il beast provo i movimenti del piatto e di coda, mi sembra tutto ok e faccio per decollare; noto subito che la coda non compensa la coppia (rev. gyro sbagliato) ma anche il comando del rudder è opposto: NON HO TOCCATO assolutamente niente, come è potuto accadere?? Reversato rudder da tx e compensazione dal beastX e tutto è tornato assolutamente normale, modello perfetto! CHE CASPITA E' SUCCESSO allora???? Qualcuno ha un'idea? Grazie |
Tempo fa, dopo aver aggiornato il firmware da V2 a V3 ed aver rifatto e controllato tutti i settaggi a casa, al campo, al primo decollo avevo il reverse del servo di coda invertito. Per fortuna nessun danno.
Ero sicuro di aver controllato e ricontrollato, ma mi ero convinto che fosse stato un mio errore.
Ora, leggendo il tuo post mi vengono dubbi: siamo in due
Ci son 2 spiegazioni:
1) abbiamo sbagliato qualcosa
2) per qualche baco si è invertito il reverse nella memoria
EDIT: ho letto dopo che hai scoperto l'arcano: torno ad essere da solo...