Oggi provavo il mio protos dopo un piccolo incidente occorsomi domenica, nulla di che, risolto con sostituzione di albero spindle e plastiche di 2 servi e porta servi, NULLA che coinvolgesse l'elettronica, che non è stata nemmeno scollegata! Accendo tx e rx, si inizializza il beast provo i movimenti del piatto e di coda, mi sembra tutto ok e faccio per decollare; noto subito che la coda non compensa la coppia (rev. gyro sbagliato) ma anche il comando del rudder è opposto: NON HO TOCCATO assolutamente niente, come è potuto accadere?? Reversato rudder da tx e compensazione dal beastX e tutto è tornato assolutamente normale, modello perfetto! CHE CASPITA E' SUCCESSO allora???? Qualcuno ha un'idea?
Grazie