La notizia buona e'che ho " ingegnato " il mio secondo Nano ...perche'......'lo scrivo dopo
Il secondo Nano preso e volato in rovescio ( solo spindle controllato ) direttamente dalla " scatola " e ' veramente pronto al volo !!
Iniziamo ..seduti ?!
Dopo circa 150 scariche il motore principale ha ceduto
Inizialmente " pigro " a partire e poi come se le lipo fossero scariche ( ...a proposito
)
Dopo circa un minuto e mezzo la lipo già scarica ?!
...strano e pure prestazioni piu ' deboli !
Insomma qualcosa che non va !
Lipo o motore ...beh di piu ' motore !
Ingegnato dunque il secondo Nano ( Pisolo ) che ha preso il posto di Mammolo e che gagliardamente e' da subito in forma ...
tranne per il solito Hovering CIRCOLARE ( in particolare in rovescio ) che determina la " sensazione " ( non e'una sensazione !) di stabile ma NON stabile .
Hovering circolare : cioè il modello e' stabilissimo ma comunque descrive una traiettoria circolare che se " bloccata " lo rende piu ' difficile da gestire ( meglio fargliela fare ..assecondarla e " prevederla " - e diventa tutto piu ' facile !!)
Lipo
Le mie 4 lipo ( 150 voli complessivi , quindi meno di 40 scariche a lipo !) hanno perso 30 secondi utili ogni lipo .
Io le lipo le tratto male ma siamo ben lontani dalle prestazioni delle lipo Mcpx che mi durano a mani basse qualcosa in piu ' del doppio .
Qui '..Napoli