Un'altro video dell'mCP X brushless. Ho accorciato i palini del rotore di coda del 120SR.
La coda, a parte occasionali sbacchettamenti in hovering si comporta molto bene.
Il baricentro non l'ho ancora messo a posto a dovere.
Il motore sotto carico elevato si siede, guardate al minuto 1:17 del video.
Penso sia l'esc da 4 ampere ed il cablaggio ancora da ottimizzare, insieme al peso eccessivo (circa 60 grammi al decollo).
Sto aspettando i pezzi per la seconda puntata di questa modifica, in cui conto di ridurre drasticamente il peso e di aumentare la potenza disponibile.
Il regolatore da 7 ampere l'ho ordinato in Inghilterra, ma c'è un contrattempo perché si lamentano pesantemente delle poste Italiane perché gli perdono una marea di spedizioni. Qundi dovrò pagare il corriere