Ho provato la messa in moto con la 1° LIPO, ho l'impressione che l'hovering inizia molto di + del 50% di gas. Se si esita a portarlo subito fuori effetto suolo dando gas, parte a sx ovviamente con tutti i danni che ne possono derivare in casa dove lo spazio è angusto. Comunque a 30/50 cm da terra l'hovering è molto facile e lo si tiene in un cerchio di un metro di diametro senza grossi problemi. Ho avuto l'impressione che è molto stabile, non nervoso e non richiede un grande lavoro di pollici. Non presenta sorprese come il wk 52, WK 4G6, o peggio i 4#3 che partono a razzo in qualsiasi direzione se non contrasti velocemente. un'asta di ca 40 cm in carbonio come training kit iniziale.
Il mio fa hovering con il gas appena sopra la metà del joystick (poco oltre il 50%). La tendenza a tirare a sx in decolli decisi, per portarlo fuori dall'effetto suolo, l'ho riscontrata anche io. ..ma come hai detto rispetto ai wk (io in casa mi diletto con un 4#3b), è sicuramente molto, ma molto piu' stabile e meno reattivo. Complice il tempo (quando nn piove, tira sempre uin gran vento) non ho ancora provato bene utilizzando l'idle, probabilmente, diventerà un po' piu' nervosetto.) Avendo anche il 400 blade, dovrei provare a bindarlo con la dx6, e magari provare diverse curve, per vedere come si comporta. Che valori hai impostato per avere un comportamento simile alla radio di scatola?
un saluto
Davide
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