Visualizza messaggio singolo
Vecchio 25 gennaio 10, 18:00   #486 (permalink)  Top
FLY_FLY_FLY
User
 
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: Napoli
Messaggi: 393
Citazione:
Originalmente inviato da mar72kuss Visualizza messaggio
Ciao a Tutti.. anche io sono un principiante.. e arrivo da un honey bee fp.. Ho montato hk450 e oggi ho effettuato il primo test di hovering. Ho due problemi che non ho capito durante il test: il primo è una vibrazione.. eppure le pale hanno il tracking giusto, vedo una sola pala facendo la prova .. e il secondo (che potrebbe essere legato al primo) è la lentezza del servo di coda.. non è reativo.(HXT900). eppure il servo è centrato, subtrimmato, regolata l'escursione.. se muovo la leva del servo funziona perfettamente fino a fondo corsa sia a destra che a sinistra, ma in volo è poco reattivo.. Se qualcuno sa aiutarmi.. grazie.. posto il video per farvi vedere la vibrazione
per le vibrazioni se il tracking è ok prova a :

- tendere la cinghia

- regolare una curva motore piu' piatta e con numero di giri piu' elevato (es.: 0% - 20% - 80% - 80% - 80% )

- fare attenzione al gruppo di coda e al tubo che non si serrano bene.. il tubo forse si ma il gruppo di coda con una piccola torsione o botta puo' storcersi . Ho notato che c'è un foro pre impostato per poterci mettere una vite lunga mezzo centimetro.. consiglio di farlo a tutti !!

..tieni anche conto che il training kit lo fa vibrare un po'.

ciauz
__________________
PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG
BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 /
FLY_FLY_FLY non è collegato   Rispondi citando